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技术改革与流程优化

精准经营各人谈      南发 叶江招

       技术改革和流程优化是企业或组织提升效能、降低成本、维持竞争力的两大主题驱动力 。它们互有关联,但又有所分歧,技术改革和流程优化不是对抗的,而是相辅相成、循环推进的 。以下是我从事纺织行业32年在基层工作的一些分享,供各人参考 。

       一、技术改革 。技术改进必要有先进设备来支持,选取新设备使我们出产力逐步提高,达到降本提效的成就 。

       1.公司自启用电脑横机后解决10-20倍劳动力问题,效能提高了10-15倍 。

       2.高快悬挂缝盘机、高快埋夹机的使用助我们缝盘工序提高了10-15%的效能,减轻了压力,降低了成本 。

       3.无拉毛无线头钮门机,助我们节俭了近20%人力,同时也降低成本 。

       4.洗水部的洗脱一体机、包装部的扫毛机,助我们节俭了好多人为用度,效能高,成本也降低了 。

       5.缝盘卷边难缝,影响进度,我们在缝盘针盘边加一把轮子压住随缝盘机动弹,快率快,且不用不安卷边被吃进去缝了 。

       6.原先剪帽球需全手工造作,事倍功半还达不到客户要求,反复建剪了多遍才勉强接受,后来选取机械包办身工出产,一次成型且快率快又美观 。 

       7.车唛头使用无线头缝纫机,初查剪线头功夫削减了,效能提高了,成本降低了5% 。刚起头使用时成效不是很梦想,后来经过摸索发现电车一会车厚的、一会车薄的、一会车皮的就容易跳线、不吃线或缩成一团,就买带轮子的压脚来车,来回自若,此问题也就解决了 。

       8.缝挑车间多采办了24台缝强高快缝盘机,据测算,固然快率没提高好多,但整体效能较之前不变,对正本就缝快的高手来说就是锦上添花,对钟注劣等级的缝工来说更是雪中送炭 。新增6台路奇高快埋夹机,操作快率提高了10%,并且夹底不再松针 。新增14台拉眼机(质检8台,后整两个车间各3台),品质成效有显著提升,经过拉眼机拉后的开胸衫胸贴缝眼位受力均匀、平坦不会起蛇;通常格局的领、夹贴缝眼经拉眼机拉后缝线也较为均匀顺直,漏眼机率降低了20% 。

       二、出产流程优化 。

       1.织机苞芯纱用双系统做;岢鱿旨舻毒住⑵鸷嵛,去年承做的一款就因剪刀咀、起横纹被判退返工 。后来翻单改用单系统做,进度稍慢但质量有保险、削减次品率 。

       2.开胸钮门款钮孔位、钉钮位在织机时就做好记号,后整车钮门钉钮就不用点位,降低了钮距不均、左右间色不合称的风险,初查时员工也不用不安点粉位没刷干净被退货了 。点位工人就能抽出来,助做车钮门或钉钮,像南发钮门部工人只有5幼我,效能就提高了20%,从而提高了钮门效能,降低成本,缓解用工难的压力,这是悠久受益的步骤,值得推广 。

       3.有些格局缝盘边针做锁眼,缝盘容易产生漏眼,我们改用套针缝盘漏针就削减了好多 。

       4.改进玛利诺羊毛磨胚步骤,洗前干磨胚,洗水脱干后湿胚磨,每件衣服约莫磨3.5分钟,烘干后再正常烫衣,成效极度好,再也不用不安鸡爪痕的问题 。

       5.通常单边或里面线头少的格局查补时:1)选取-洗水-照灯-拉眼-车唛(分好码绑着)-初查做好归正面(分好码绑好)-烫衣-复查-后度-上包装,这样车唛好的衣服有分码,烫衣前就削减分码功夫,复查时不用查背面、不用再总查、减轻复查的压力 。复杂格局则按划定运作:洗水-照灯-车唛(分好码绑着)-初查好背面-复查-烫衣-总查-后度-上包装 。

       6.长于处置问题:袖口、夹底、衫脚手工加针用度高,选用电脑平车回针牢固又省钱 。今年车唛工序较少,正好一批货因缝线太松,夹下间色露缝线,要返缝太沉工又会担误货期,改用电车车,进度快、用度省,还能养活电车工,双赢 。

       7.车花款常只车在袖口、袖中或只车一壁袖子,在不影响洗水、车花的前提下,采取需车花这只袖子不埋线,等车花好再埋夹的法子,节俭埋白线与拆纱的功夫与用度,两全齐美 。

       8.要求洗水前要磨胚,洗水后看到好多“假性抽筯”,必要用补衣补救或用手工抠,太沉工且成效也不好,我们试过好多步骤,最后凭据毛料的个性与洗烫技巧,斟酌出用蒸汽补救的步骤,从烫工中挑出比力有责任有耐心的人来掌管过沉汽,横拉、竖拉过汽来解除“假性抽筯”,通常情况下一处抽筋要过两次蒸汽、横、坚抽拉能力还原不留痕迹,效能约为2幼时/打,比起沉织出来,可能还会有抽筯景象,又要用蒸汽来解除更划算 。

       9.57%再造特丽29%特丽灵14%金属丝要求洗前要磨胚,金属线散布才会均匀,洗水后如佑装假性抽筋”景象,只必要用手拉扯一下,听到喯的一声音开了,抽筋的痕;航饬,再搓一搓拉下,抽筋的痕迹就隐没了,次品率极少 。这也属于毛料个性问题导致的 。 

       10.另表,际遇袖口、领贴罗纹面1X1底密针洗水之后;岢鱿炙郏ㄕ酆郏,做法为织吓栏时把前后幅衫脚间纱不拆掉连在一路缝,洗后再拆纱,这样做成效不错,比例减半,但仍有一部门死痕无法去除,就利用枪水(双阳水)的化学道理来解决——有水痕的吓酌枪水从凸出部位往下喷,喷后蹭湿着用熨斗熨烫,正面看险些看不出痕迹,背面稍有一点点痕但不显著,固然手赣注色泽有点差距,但没刻意去看是发现不出来的,客人也能够接受 。成本的话,部门处置的用度比起整件处置、沉新返织、返洗烫要省多了 。

       当前单靠技术堆砌或部门流程建补均无法实现质的飞跃 。真正的壮大竞争力来自于“以流程优化思想为领导,以技术改革为引擎”的深度融合 。我们不仅要知路若何把事件做对(流程优化),更要长于利用新技术去思虑做哪些正确的事(技术改革),从而持续进化,维持当先 。


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